8月11日,吉林石化公司丙烯腈厂第二丙烯腈联合车间传来捷报:废水焚烧系统优化运行攻关项目自2024年4月投用以来,不仅实现了环保处理效能的跃升,更创下超3000万元的经济效益,为行业废水资源化处理提供了可借鉴的“绿色样板”。
作为化工生产的关键环保装置,废水焚烧系统普遍面临处理成本高、能源消耗大的难题。该厂瞄准这一效益“出血点”,组建专项攻关组,从工艺优化与设备运行两方面双管齐下,打响降本增效攻坚战。
攻关组首先聚焦废水源头分类处理,通过精准检测废水的有机物含量,建立“高低分流”处理机制:将有机物浓度高的废水导入F-98102焚烧炉,利用其高效燃烧特性实现能源自给;而有机物含量低的废水则转由外部企业处理,避免“大马拉小车”式的能源浪费。这一调整不仅提升了焚烧炉的运行效率,更从源头减少了天然气消耗。
在此基础上,该厂进一步实施设备优化,精准测算废水焚烧量后,果断停运效能较低的F-98101焚烧炉,将处理负荷集中至F-98102焚烧炉。通过攻克“废液焚烧炉焚烧废水优化平衡技术”,实现了单炉稳定运行状态下的负荷合理分配。
据统计,这一项目投用后,天然气消耗每小时下降1060立方米,废水处理成本每吨降低120余元,迄今已创效超3000万元。
同时,该厂盘活人力资源存量,对焚烧炉岗位操作人员实行内部优化,将原F-98101焚烧炉岗位操作人员通过“老带新”模式,学习丙烯腈装置合成、分离单元的工艺流程,为后续“全岗通”人才梯队建设注入新动能。(工人日报客户端记者 彭冰 通讯员 胡海峰)
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